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Φ3×11m球磨機尾部輸送系統(tǒng)改造
發(fā)布時間:2013-06-20 08:04 來源:未知
1、工藝狀況
我廠立窯系統(tǒng)工藝流程中,水泥粉磨的開流、邊緣傳動∮3xllm球磨機尾部用兩臺L-1.4型單倉泵將出磨水泥通過Dg100管道輸出至均化庫的輸送系統(tǒng)。從2002年投入生產(chǎn)以來.經(jīng)常出現(xiàn)輸送系統(tǒng)堵塞以及設(shè)備故障等情況.無法滿足水泥正常輸送甚至造成球磨機停機。
2、情況分析
∮3x11m水泥球磨機尾部輸送系統(tǒng)的單倉泵具體參數(shù)見表1�?諝鈮嚎s機情況見表2。
中3xllm水泥球磨機設(shè)計生產(chǎn)量36t/h水泥。而實際生產(chǎn)量達到了40t/h。平均在38t/h.二臺單倉泵總設(shè)計輸送量為50t/h.輸出量大于生產(chǎn)量。因此,兩臺L-1.4型單倉泵的輸送量應(yīng)該說能滿足輸送要求.但在生產(chǎn)過程中.輸送系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)壓泵堵塞情況.這就造成了輸出量小于生產(chǎn)量.而迫使球磨機停機,生產(chǎn)斷斷續(xù)續(xù)。因此在2003年初,我們對空氣壓縮機站進行了從設(shè)備到管線全方位系統(tǒng)維修.從精心維修上來保證空氣壓縮機站達到設(shè)計能力�?墒菑倪\行情況看,效果不理想。供應(yīng)壓縮空氣的空氣壓縮機站.較難完成其產(chǎn)氣任務(wù).這也不排除L-1.4型單倉泵技術(shù)參數(shù)偏小的情況。可以斷定.此L-1.4型兩臺單倉泵輸送工藝屬原始設(shè)計缺陷.只考慮空氣壓縮機站產(chǎn)氣與L-1.4型兩臺單倉泵用氣量的理論平衡.而未考慮空氣壓縮機站的實際產(chǎn)氣情況,以及L-1.4型單倉泵技術(shù)參數(shù)偏小的情況,富通新能源生產(chǎn)銷售球磨機、雷蒙磨粉機等磨機機械設(shè)備。
另外,生產(chǎn)中還存在兩個問題:一是L-1.4型單倉泵結(jié)構(gòu)復(fù)雜,特別是控制系統(tǒng)的各電磁閥以及料封部位在運行中易出現(xiàn)故障,如排氣的電磁閥、料鐘及其連桿等.維修頻次較高且時間也較長.同時對維修工的素質(zhì)要求也較高。二是空氣壓縮機站為保證生產(chǎn)而三臺機全開,沒有備用機,一旦空氣壓縮機停機維修,就會造成停磨情況。
3、改造情況
鑒于此輸送系統(tǒng)難以正常運行.經(jīng)考察論證.決定將此輸送系統(tǒng)進行改造。
改造前出磨水泥通過磨機尾部NE50板鏈提升機入中間倉,再進單倉泵,由空氣壓縮機站供應(yīng)壓縮空氣通過Dgl00管道分輸送至各個水泥均化庫內(nèi)。塵路:磨尾收塵器收集下來的灰塵進入中間倉,通過L-1.4單倉泵同水泥一起輸送入庫。
輸送系統(tǒng)改造的工藝布置情況是:將球磨機尾部NE50板鏈提升機加高5m,傳動系統(tǒng)不變(經(jīng)校核,傳動系統(tǒng)能力夠用),一臺FU270x41.5m鏈式輸送機安裝在跨度為22m兩立柱支撐的高度與均化庫同高的40m長桁架上.一臺FU270x27.Om鏈式輸送機安裝在庫頂.也即是兩臺FU鏈式輸送機按原先L-1.4單倉泵的輸送Dgl00管道的途徑布置,來完成出磨水泥入庫的輸送任務(wù)。另外.將球磨機尾部收塵器收集下來的灰塵進入中間倉.再從中間倉新引出的下料管進入NE50板鏈提升機.同水泥一同輸送入庫。
現(xiàn)改造后,出磨水泥通過加高的NE50板鏈提升機進入FU270x41.5m鏈式輸送機.再入庫頂?shù)腇U270x27.Om鏈式輸送機,分別輸入至各個水泥均化庫內(nèi)。塵路:磨機尾部收塵器收集下來的灰塵進入中間倉,通過下料管進入NE50板鏈提升機,再通過FU270鏈式輸送機同水泥一起輸送入庫。其工藝流程見圖2。
4、改造效果
2004年4月2日完成改造并投入生產(chǎn).經(jīng)2年來的生產(chǎn)實踐驗證效果如下。
4.1節(jié)約了電費
經(jīng)改造后,空氣壓縮機站停一臺4L-20/8功率130kW空氣壓縮機.即可以完成整個生產(chǎn)系統(tǒng)所需的壓縮空氣量。NE50板鏈提升機傳動功率未變.而兩臺鏈式輸送機傳動功率共計僅18.5kW,電費按0.5元/kWh、功率因數(shù)0.85計,2004年比2003年節(jié)省電費約15萬元。
4.2節(jié)省了維修費
改造前2003年,一臺空氣壓縮機(不計用水及用油等費用)及兩臺單倉泵(本體、管線及雙路閥等)的維修費計約5萬元,改造后的2004年,輸送系統(tǒng)運行一年多未投入任何維修費用.而且預(yù)計還可以正常運轉(zhuǎn)2年以上。
4.3提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率
改造前2003年主機球磨機的運轉(zhuǎn)率約為68%,而改造后的2004年一年的運轉(zhuǎn)率為83%,提高了15%。因此提高水泥總產(chǎn)量3萬余噸,按每噸水泥效益5.0元計,收益15余萬元。
4.4滿足了生產(chǎn)工藝要求
改造后空氣壓縮機站只開一臺SL-40/8-I及一臺4L-20/8即可滿足其他生產(chǎn)需要.其中的兩臺4L-20/8 -旦一臺有問題.可以互相換用,即使5L-40/8因故障停機檢修.兩臺4L-20/8供氣量40m3/min、0.45MPa左右,可以維持生產(chǎn)。
改造前后一年的相應(yīng)生產(chǎn)情況對比見表3.表中剔除了其它故障停機因素。
5、結(jié)束語
此輸送系統(tǒng),投入近25萬元.改造后的設(shè)備運行相當(dāng)平穩(wěn),運轉(zhuǎn)率穩(wěn)定,球磨機的運轉(zhuǎn)率提高,最明顯的是,節(jié)省了電費,增加產(chǎn)量,改后兩年共計收益近35萬元。達到了增產(chǎn)增收、節(jié)能降耗的目的。
在2005年初,也對我廠回轉(zhuǎn)窯生料系統(tǒng)中的生料輸送進行了如此改造.獲得良好效益。
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