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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

 

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列管干燥機在碳酸鈣生產(chǎn)應用的幾點體會

發(fā)布時間:2013-05-16 07:46    來源:未知

各位來賓、各位同仁:
    大家好!我代表某公司,參加這次行業(yè)會議,并借此機會,介紹一下我公司的基本情況,以及公司下屬碳酸鈣廠列管干燥機,在節(jié)本降耗方面的幾點體會。
    某公司,始建子1993年,通過10年的堅苦創(chuàng)業(yè),公司原以物流為主業(yè),逐步發(fā)展為擁有固定資產(chǎn)5000多萬元,員工近600人的多業(yè)并舉的中型企業(yè),并在原經(jīng)營煤炭生產(chǎn)、礦山開采、化工經(jīng)銷,及物流運輸?shù)幕A上,于2001年由北京恒科達技術咨詢公司設計,碳酸鈣專家顧問組多位專家的指導,新上年產(chǎn)五萬噸的輕質碳酸鈣項目,年產(chǎn)一萬噸干濕法活性鈣項目。我們本著高起點,高標準,從工藝設計到設備造型,都充分體現(xiàn)了先進性時代代表性。從投運以來,由于不斷借鑒兄弟單位的經(jīng)驗教訓,并結合自身的優(yōu)勢特點,我們不斷對生產(chǎn)工藝及設備進行探索、創(chuàng)新改造,使碳酸鈣生產(chǎn)工藝日趨成熟,并基本得到有效控制,生產(chǎn)質量穩(wěn)步提高,成本逐步下降,產(chǎn)量一年一個臺階。投產(chǎn)以來已累計生產(chǎn)輕質碳酸鈣近20萬噸,基本實現(xiàn)了達產(chǎn)達效。下面我將重點匯報一下,我公司碳酸鈣廠列管干燥機烘干機,在生產(chǎn)過程中的幾點體會:
    根據(jù)設計產(chǎn)量要求,公司碳酸鈣廠共按設了4臺唐山化機制造的列管干燥機,并相應的配備了4臺YLL - 1000MAⅡ型導熱油鍋爐。投產(chǎn)之初,由于對列管干燥機設備技術構造、性能不熟習,致使造成干燥機效率低下,干燥成本過高,事故頻繁多發(fā),特別是排潮系統(tǒng)封堵嚴重,生產(chǎn)難以正常組織,同時,由于導熱油爐使用的煤種選擇不當,也導致油溫極不正常,經(jīng)過我們不斷的探索、改造,列管干燥機及相配套的設備,其能耗、效率、穩(wěn)定性都有了新的突破,噸鈣耗煤量,由原來的120KG,降為95KG,單臺干燥效率,由原來的1.5噸/小時,提高了2噸/小時,最高達到了2.5噸/小時。生產(chǎn)成本大為降低,實踐證明,列管干燥機在碳酸鈣生產(chǎn)應用中,是比較理想的設備。下面,我將重點把幾年來,列管干燥及系統(tǒng),在應用過程中的體會,與兄弟廠家進行一下匯報交流。
一、改進干燥機排潮系統(tǒng),干燥效率逐步提高。
     富通新能源銷售木屑烘干機等烘干干燥機械設備。
    唐山化機,原生產(chǎn)的第二代干燥機排潮系統(tǒng),為機械排潮,并將排潮過程中的余熱加以回收利用。但由于氣中,會有大量的粉塵,吸附在引風機及排潮管壁上,造成排潮阻力逐步加大,致使嚴重影響干燥效率和效果。在專家的指導建議下,我們先后兩次對排潮系統(tǒng)進行了改造。初始,我們將機械排潮改為自然排潮,不但節(jié)省了設備,也節(jié)省了電耗,干燥效果明顯好轉。但由于自然壓差較大,造成干燥機進料口負壓較大,同時,由于排潮管內(nèi)、外溫差作用,致使造成排潮管內(nèi)冷凝水無法排除管外,直接流至干燥機內(nèi)影響了干燥效果,為此,我們經(jīng)過論證實驗,又進行了第二次改造,加按了一組蝶閥,并在排潮管底部設置了雙層套管及積水槽,使排潮管內(nèi)冷凝水及時排至管外充分利用,有效地解決了干燥機正常地排潮,余熱也得到了回收,排潮量也有效地得到了隨時調(diào)節(jié),干燥機效率大為提高。改造使用兩年來,使用正常,無任何封堵現(xiàn)象。
二、導熱油爐鼓引風量調(diào)節(jié)適當,使運行達到最佳效果。
    我公司碳酸鈣廠導熱油鍋爐,選型為YLL - 1000MAⅡ鍋爐,并采取單臺單供,所匹配的鼓引風機Y6 - 41-11型,但實踐中由于引風量偏小,致使造成鍋爐正壓燃燒,熱量損失嚴重,噸鈣耗煤量具高不下。在幾經(jīng)反復論證下,我們在不改變機型的情況下,改變了引風機皮帶輪的直徑,提高了引風機的轉速,加大了引風量,從而使導熱油爐消除了正壓燃燒。煙煤得到了充分燃燒,噸鈣耗煤大大降低。
三、選好煤種是節(jié)本降耗的關鍵
    導熱油爐根據(jù)其容量及所匹配的輔機,在調(diào)節(jié)到最佳運行狀態(tài)時,要想保證干燥機最佳進出油溫度,又能有效地控制煤耗,降低干燥成本,選擇好適合于該爐型的煤種是非常關鍵,我公司碳酸鈣廠通過幾年來的反復實驗,實踐證明,導熱油鍋爐最佳煤種為揮發(fā)份必須在≥35,灰粉在≤25左右,發(fā)熱量在≥5500大卡的洗末煤種,煤種粒徑要≤3mm以下,最好不要出現(xiàn)塊狀煤,如果煤種選擇不當,不但影響干燥成本,及干燥效率,同時,也給產(chǎn)品質量指標控制帶來一定的影響,正常的生產(chǎn)組織,也帶來多方面的不利因素;由于我們正確選用了煤種,使鍋爐煤得到充分燃燒,熱量充分揮發(fā),爐渣中的含炭量基本控制在10%~12%左右。所以,我們幾年來的體會,導熱油鍋爐能否降低煤耗的關鍵,要選好煤種。
    四  有效控制給料量,提高干燥效率
    列管干燥機能否有效的提高干燥效率,保證干燥機安全穩(wěn)定的運行,除控制好濾餅水分,同時,要有效的控制好給料量,這是能否保證干燥效果以及產(chǎn)品質量的關鍵,也是能否保護好干燥設備正常運行的關鍵。幾年來的實踐證明,產(chǎn)品的含水率及堿度控制,及抄板網(wǎng)架的變形,干燥機超過載停車,及電機減速機事故,都與干燥機控料有著直接的關系,教訓使我們認識到,要想保證干燥機正常的安全運行,杜絕減少于燥機事故,提高干燥效率,保證產(chǎn)品的質量有效控制,必須嚴格適度的控制干燥機的進料量;我們曾經(jīng)使用過的機械喂料裝置,但由于現(xiàn)場條件及各方面因素制約,效果不理想。為解決這一難題,我們曾采取過多方面的措施和辦法,但最有效的是采取了網(wǎng)狀控料,根據(jù)其粉料的特性,此方法可有效的控制和調(diào)節(jié)進料量。當然,由于網(wǎng)狀過料面積限制,過多的料量有時可能造成進料口堆積現(xiàn)象,但人工可以及時排除。從我們的實踐中,隨但是土法上馬,但很有成效,干燥機進料量基本得到有效控制。
    以上是我公司碳酸鈣廠,在列管干燥機使用過程中節(jié)本降耗的幾點體會,借此機會向與會兄弟廠家進行交流,談不上什么經(jīng)驗,謹供參考。

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